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混合離子交換器運行情況統(tǒng)計分析與優(yōu)化操作措施及優(yōu)化后運行統(tǒng)計
2021-12-17
混合離子交換器運行情況統(tǒng)計分析與優(yōu)化操作措施及優(yōu)化后運行統(tǒng)計
混合離子交換器簡稱混合床,是我廠除鹽水站的二次脫鹽設備,也是除鹽水處理的最后一道工序;旌洗驳墓ぷ髟硎抢藐帯㈥栯x子交換樹脂上的可交換離子與水中離子進行等電荷反應,從而降低水中的含鹽量。離子反應式如下:
陽離子交換:Ca2++2HR=2H++CaR2陰離子交換:ROH+CL—=RCL+OH—混合床的再生效果直接關系著除鹽水出水水質(zhì)的好壞;混合床的運行周期,直接關系著車間酸、堿消耗量大小和除鹽水收率。
除鹽水站工藝流程簡介:
原水先經(jīng)8臺雙濾料過濾器除去水中大顆粒懸浮物和膠體,再經(jīng)超濾系統(tǒng)去除大分子有機物后進入反滲透(RO)系統(tǒng)。
反滲透出水經(jīng)陰陽離子交換器處理,將出水電導率控制在20μs/cm以下后進入混合離子交換器進行二次脫鹽,最后生產(chǎn)出電導率<5μs/cm的除鹽水。
一、交換器運行情況統(tǒng)計
1.混合床的設計運行周期長達三個月,而實際運行周期不足24小時;
2.除鹽水站的酸、堿設計年消耗量為酸56.8噸,堿106噸,而實際2006年的消耗量為酸607.34噸,堿695.2噸。
3.混合離子交換樹脂設計年消耗量為10%,而2006年的消耗量為72%。
4.混合離子交換器的設計再生耗水量為80噸,實際耗水量在120噸以上。
我們對混合床的運行情況進行了調(diào)查統(tǒng)計,統(tǒng)計表如下:
混床運行情況統(tǒng)計表附表一
從上表可以看出,混合床平均運行周期為18.9小時,不足20小時;月平均樹脂填充量312.5公斤,占總樹脂量19.89噸的1.57%;再生頻次較多,日平均值為1.29次/天;酸月消耗量達39.75噸,堿月消耗量達59.6噸,酸堿總消耗量為99.35噸。
我們對除鹽水站的水質(zhì)記錄進行了調(diào)查統(tǒng)計,統(tǒng)計表如下:
水質(zhì)情況統(tǒng)計表表二
從上表可以看出,反滲透出水電導率平均值為78.5μs/cm,交換器平均出水電導率為4.13μs/cm,數(shù)值均較高。
二、運行情況分析
1.混合離子交換器進水電導率高。反滲透膜時常出現(xiàn)堵塞,運行壓力高、壓差大、產(chǎn)水量下降、電導率高,致使交換器運行周期下降,
2.交換器再生一次需要動作大小十多個閥門,歷時2小時以上,而且得在現(xiàn)場隨時分析檢測。頻繁的再生使操作工的勞動強度加大,有時分析檢測不準確或不及時,交換器再生酸、堿濃度不夠或者過量,致使混合床再生效果差,運行時間短。頻繁再生使酸、堿消耗量增加。
3.酸堿濃度表顯示不準確
混合床再生在線酸、堿濃度表是操作工再生操作的重要參數(shù),濃度表經(jīng)常出現(xiàn)不動作或不顯示數(shù)值的現(xiàn)象,既影響職工操作調(diào)整,影響再生效果,又浪費酸、堿。對此,我們要求操作工再生時要做到認真觀察、細心檢查,一旦發(fā)現(xiàn)濃度表故障,及時聯(lián)系儀表工修理。
三、優(yōu)化操作措施
1.調(diào)整工藝流程;旌想x子交換器進水電導率<5μs/cm時直接打開反洗進水閥和出水閥,使混合離子交換器進水走短路,延長運行周期。
2.交換器再生操作時必須明顯觀察到樹脂分層界面后才能進酸堿再生,否則樹脂再生率低,工作交換容量低,運行周期短。再生操作時要進行酸、堿計量箱液位統(tǒng)計計算和濃度計顯示雙從計量,以掌握酸堿投加量和濃度大小,及時進行調(diào)整。
3.再生酸、堿水流量由50t/h降低到30-35t/h,延長進酸、堿時間以保證充足的樹脂與酸堿交換交換時間,提高樹脂的工作交換容量。
4.當離子交換器偶爾發(fā)生出水水質(zhì)劣化或者出力降低時,采用重復再生或增加再生劑的用量等方法進行設備性能恢復是正常的。運行經(jīng)濟指標降低故障系指設備再生劑的比耗明顯大于或超過設計數(shù)值。
一般而言,造成離子交換器再生劑比耗較高的主要原因還有有:樹脂使用年數(shù)較長或受污染中毒導致樹脂全交換容量和工作交換容量降低;再生劑品質(zhì)較差,雜質(zhì)離子含量偏高;離子交換器再生過程中反洗流量過大或布水濾網(wǎng)發(fā)生泄漏跑樹脂,造成床體中樹脂量過少;交換器內(nèi)再生液分配裝置損壞造成再生液偏流;交換器內(nèi)襯膠層部分脫落,使設備在再生和運行過程中配水偏流;運行人員操作不當或再生系統(tǒng)有缺陷未及時發(fā)現(xiàn);原水水質(zhì)在一段時間內(nèi)發(fā)生了明顯變化等等。當設備出現(xiàn)運行經(jīng)濟指標降低故障時,可根據(jù)上述項目對照原始資料情況進行一一排查,在排查過程中可按先易后難或者可能性較大者的順序進行檢查。
四、優(yōu)化后運行統(tǒng)計
我們調(diào)整操作后對混合床再生記錄分別作了統(tǒng)計和對比,對比表如下:
混合床運行情況對比表表三
從表中可以看出:優(yōu)化操作后混合床的平均再生周期長達67.1小時,酸堿月平均消耗量下降為25.7噸,10-12月份樹脂填充量為0公斤,檢修頻次降低為0次。
五、結語
由于水質(zhì)、設備和工藝等各種差別,在實際操作中應結合生產(chǎn)實際對工藝技術不斷進行研究探討和部分借鑒。在科技進步和環(huán)保意識逐漸提高的今天,水處理裝置設計選擇效果好、投資低、效益高的工藝技術不僅可以降低勞動強度,還可以大大提高裝置運行平穩(wěn)率。每一位技術人員必須挖掘、發(fā)揮更大的潛力去探索各種優(yōu)化操作技術。
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